这也是我刚工作时的一个例子,忘记在《删繁就简-单片机入门到精通》一书中有没有提过。
当时我们部门的新产品开发完毕,剩余工作是送样机到电科院进行相关测试,没有电科院的测试报告,产品就别想进入市场。
需要测试的项目不是我们小兵管的事情,只是遵照领导命令把设备送到相应的地方进行预先测试,以减少送检不能通过的风险。功能测试都正常,但在模拟雷击高压试验的时候出了问题,发现端子之间产生空气放电,显然无法通过测试。
这可把一干人等给急的,端子的脚距是标准值2.54,按说这个距离不会产生空气放电,但为了保证焊接可靠,下面的焊盘面积比较大,这样两条相邻管脚之间的距离就远小于2.54,从而导致空气放电。
正确的解决方法是重做电路板,但这个方法行不通,因为电科院的测试申请需要提前几个月提出,然后排队等候,98年在北方重做电路板,再快也要十天半个月,可当时马上就要到测试时间,看得出上上下下都是干着急,谁也没有一个可行的建议。
不能说当时我所在单位的技术能力差,主要技术骨干都是从高校和竞争对手挖过来的,负责我们部门的技术顾问是西交大的陶*良教授,有技术骨干用公式算出了理论上的最小间距,但还是没有解决方法。
当时我已经做了具体工作一段时间,胆量更大了一些,想着既然是空气放电,那我们想方法不让它放电,反正送检样机也就两台,只要先把送检样机解决,产品重新改电路板就是。正好试验室有硅胶,我就向他们借了硅胶,把端子的脚全用硅胶封住,这样糊住了我看你再怎么放电。再让试验室帮我打一次高压,嘿嘿,这次居然就过了,把我乐的,赶紧向头汇报,一帮骨干挤到试验室,再测,依然通过。这下我们的陶顾问脸上露出了笑容:“小伙子,就让你一把鼻涕给弄过去了,不过这样做不规范啊!”
若干年后,一朋友给别人做的电源模块也遇到同样问题,我故伎重演,不幸这次演砸,虽然空气放电解决,但测试电流过不了关,原来以前设备测试的合格标准是不产生空气放电,但这里还需要看测试仪的电流值,目的是测试变压器的绝缘强度。虽然焊接位置尖端放电问题解决,但朋友用的变压器实在是太差,初级和次级之间的绝缘强度不够,当高压加上后,两级之间流过的电流就会超标。(变压器是把初级两条线并在一起,次级两条先并在一起,再在初级和次级两侧打高压)
说明:在讲述此类以往经验时,是为了让过程更形象才对当时情况加以说明,是否有自夸的成分,有那么一点,但不大:)
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